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“十一五”国家科技支撑计划“改进A/0法与双膜法组合工艺处理氨氮废水及回用集成技术开发与示范”课题通过验收
针对煤头氮肥企业耗水量、排污量大的现状,以及治理运行费用高等难题,以减少系统外排水量、提高水的重复利用率和降低处理成本、减少占地及工程投资为主攻方向,研究高效、适用、低成本的生物脱氮技术,在“十一五”国家科技支撑计划“化工行业氨氮废水减排及资源化利用关键技术开发与示范”项目中,在化肥领域设置了“改进A/0法与双膜法组合工艺处理氨氮废水及回用集成技术开发与示范”。
经过近4年的攻关,课题组开展了高氨氮废水生物脱氮技术研究,形成了改进型的"A/0"技术,即以A/0工艺为基本形式,吸纳了同时硝化反硝化与短程一硝化反硝化脱氮工艺;开展了USB生物脱氮研究,形成了颗粒污泥反硝化技术;开展了污水深度处理技术研究,形成了微污染水生物接触氧化技术等。课题相关技术,已申请发明专利3项(其中授权1项),发表论文8篇(其中sc工收录2篇),获得省部级奖项7项,培养博士2名,硕士8名。
新技术应用于充矿鲁南化肥广氨氮废水处理及回用工程(日处理能力为26000立方米),装置进水COD为350-500mg/L,氨氮为150-250mg/L;示范工程经改进A/0法二级处理后,出水COD<20mg/L,氨氮<1.0mg/L;采用生物反硝化(颗粒污泥反硝化)与微污染水处理技术进行三级(深度)处理,处理出水CON10mg/L,氨氮<0.2mg/L,硝酸盐氮<2.0mg/L;采用超滤一反渗透处理脱盐装置,水质达到除盐水站离子交换(一级复床)原水水质要求;示范工程COD的去除率达96%,氨氮的去除率达99%,双膜法工艺脱盐处理后的出水用于循环水系统补水,结合水处理药剂,循环水浓缩倍数提高到4倍。
日前,该课题通过中国石油和化学工业联合会组织的课题验收。验收专家组认为,课题组全面完成了课题任务书确立的指标,该技术适合当前我国企业的实际需要,已成功应用于煤化工、石化、制药与氨基酸生产等10余项大型废水处理工程,为氮肥等相关行业氨氮废水治理提供了有力的技术支撑,推广应用前景广阔。 (责任编辑:cippc)
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